“5月4日,我们对催化剂进行的一系列‘驯化’措施,取得较好的成果,目前每小时多产乙二醇2.7吨。”茂名石化乙二醇车间主任张国强在措施研讨会上兴奋地说。 今年以来,茂名石化乙二醇车间持续深化精细管理,攻坚克难,着力解决生产瓶颈,全力做大乙二醇产量,打出优操作、排隐患、抓培训“组合拳”。截至四月份,该公司生产乙二醇产品38.03吨,同比去年同期增长107.9%,创效约8000万元,创近十年来增效历史新高。 大刀阔斧搞优化 “银催化剂是采用乙烯氧化法制乙二醇、环氧乙烷的唯一催化剂。银催化剂的选择性越高,就意味着乙烯转化率愈高,副产物二氧化碳生成和排放更少,原料乙烯、氧气单耗越低,装置生产成本越低。”工艺主任张国强说。 茂名石化乙二醇装置是国内首次工业应用壳牌新型高选银催化剂S-891B的唯一装置。 “S-891B催化剂具有高选择性、低磨损率、稳定性好等特点,但是在全球进行工业应用仅属首次,优化操作也没有现成的经验可借鉴。”工艺员石灵奇对此表示担忧。 乙二醇车间工艺技术人员开展技术攻关,通过大量试验,收集记录2万多个运行工艺参数,密切沟通催化剂研究机构,对反应器进出口乙烯浓度、反应温度、氧气浓度、二氧化碳含量等关键工艺参数进行调优,还采用改变抑制剂加入量等方法。 “同时,车间还认真抓好催化剂运行管理工作。一方面优化精制环氧乙烷工段运行,减少产品损耗,另一方面结合装置LDAR检测,做好设备的消缺补漏,有效减少“跑、冒、滴、漏”损耗。”设备员王越说。 目前,该催化剂选择性高达88.6%,比保证值提高了0.1%;装置乙烯单耗平均降低30.3千克/吨,氧气单耗平均降低90.86立方米/吨;每小时多产环氧乙烷2.7吨,实现月增效112.5万元。 “储运车间送过来的乙二醇水溶液量比较大,如果合理利用,也许有‘黄金’捡。”乙二醇车间主任张国强带头调优工艺参数,根据装置运行情况合理调整乙二醇反应的进料水比,降低C-406的真空压力,从乙二醇水溶液里多返炼出乙二醇397吨,相当于多挖出85万效益。
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