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高回弹产品改善流动性实验报告

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pu达人 发表于 2010-7-25 11:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
某公司开发中,一款复杂的一体成型座椅重量达10-15KG,针对现有用的原料进行流动性改善,保证产品的质量和生产效率

产品性质:高回弹
生产方式:低压机灌注,闭模(因为有铁架)
产品构造:内含铁 外包布

要求表面无气孔,泡摹结构均匀,弹性好,硬度适中

现有的高回弹原料用来做一般座椅,起发时间快,显然不适合现需要的生产,需要以过改进
一是降低乳化时间
二是提高原料流动性

降低乳化时间有三个方法,一是减少现有的催化剂用量,二是用延迟催化剂替代现有的一般催化剂,三是降低料温,当然不能低于18度

提高原料流动性的方法,找同样的原料流动性最好的,采用高量的低粘度交联剂和物理发泡剂,但是高物理发泡剂时配方中调整稍微难一点

经过以上几个方面的改善,样品原料试做三个产品,二个OK,有一个有轻微气孔,未发到,这样算比率肯定不行
就需要在黑料(异氰酸酯)方面进行调整了

以上只是讲述改善过程的方法,并没有给出具体数据,是希望大家还是自己多动手才能体验到最终结果时的兴奋

免责声明:文章中观点属于作者个人观点,不代表中国聚氨酯联盟观点。本文章为原创,未经中国聚氨酯联盟许可,任何人及网站不得转摘。

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歌歌 发表于 2010-7-25 17:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
欣赏楼主把个人的心得与经验,拿出来分享。赞个!
相信在楼主大方的抛砖引玉,一定给联盟创造良好的交流与分享氛围!
严重支持楼主!

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歌歌 发表于 2010-7-25 17:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
建议斑竹给于精华或加亮,以示对关于聚氨酯行业经验文章的尊重和支持。和联盟的倡导精神符合!

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 楼主| pu达人 发表于 2010-7-26 22:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢歌歌兄,我也是看大家这么积极,能为聚氨酯联盟出一份微薄的力量也很开心
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pu技术 发表于 2010-7-31 22:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,给大家指明一个方向也是不错的

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该会员没有填写今日想说内容.
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